落煤管、落煤斗厚料层均质烧结技术
落煤管、落煤斗厚料层烧结技术有降低烧结能耗、改善烧结矿质量、促进烧结工艺过程良性循环等优点,是烧结生产长期追求的目标。我国落煤管、落煤斗烧结料层厚度不断提高,已实现900mm厚料层烧结。
马钢通过探索、研究、改进工艺设备等一系列工作,在烧结生产率满足需要的前提下,将380m2烧结机系统原设计700mm厚的烧结料层提高到900mm,率先在国内实现900mm厚料层烧结。与700mm料层烧结相比,900mm厚料层烧结具有以下主要优点:①在工艺、原料等基本相同情况下,落煤管、落煤斗烧结固体燃耗下降5.84kg/t、电耗下降9.26kWh/t、点火能耗下降0.24kgce/t。②烧结利用系数提高0.083t/(m2·h),增幅6.4%;烧结矿入炉比由年均68.3%提高到年均71.8%,熟料比相应提高,为开展配矿降低成本打开了空间。900mm厚料层均质烧结提升了落煤管、落煤斗烧结矿质量,所以在保持烧结矿质量的情况下,可以适量使用“低价矿”进行配矿,从而实现降低生产成本的目的。③在烧结原料质量持续恶化的情况下,烧结矿质量仍有改善。烧结矿平均粒度提高7.51mm,筛分指数降低2.41%、粉烧比降低9.82kg/tFe。
技术创新是企业降本增效的重要途径,有效、成熟的低成本烧结落煤管、落煤斗生产技术的推广和应用将对全国烧结技术水平的提升、降低生产成本和节能减排以及钢铁企业早日走出困局作出贡献。
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